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燕山石化老高压故障引发的装置思考

发布时间:2019-04-15 08:52:33
来源: 塑米城
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燕山石化老高压三线2019年2月26日晚间在由1C7AS转产EVA的过程中发生分解反应,防爆膜爆燃,停车中修,初步计划7-10天,但直到4月中旬,老高压三线仍然处于停车中。3月19日,老高压二线停车,4月10日,老高压一线停车。最新消息,老高压二线预计13日再次试车,15日运行稳定后开始切换H188,17日入库。三线需待二线稳定后再安排试车。同时,由于检修工人数量不足,新高压原计划本周择机进行的3天检修,需待一高压全部开车后再安排,预计将推迟至本月末。 

燕山石化的老高压产能18万吨/年,投产于1976年,是我国最早的聚乙烯装置。其生产的高压涂覆料,市场认可度很高,售价较其他通用料高出上千元,利润较为可观。2019年后装置频繁故障,引起市场普遍关注。 

我国最早的聚乙烯装置,分别是燕山石化的18万吨/年的老高压及上海石化的10万吨/年的高压装置,2018年,上海石化老高压经营性停车频繁。而1991年投产的辽通化工15万吨/年的全密度装置则于2014年6月13日正式淘汰。 

90年代前投产的聚乙烯装置,乙烯产能多在35万吨/年以下,配套下游装置产能小,随着使用年限增加,如果技术更新不能同步跟进,物耗增高,装置使用成本增加,效益下降后面临淘汰。特别是在煤制烯烃大量涌入,成本竞争激烈的局面下。但据金联创了解,燕山石化老高压装置虽然能耗较高,但技术工艺先进,目前此套装置并不面临经济效益问题。 

燕山石化聚乙烯装置在2016年进行大修,原安排在2020年进行检修,在目前老高压装置问题下,有提前安排检修的可能。具体情况金联创将密切关注,跟进报道。 

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总之,石化装置淘汰并不只是使用年限问题,还要看技术水平的高低,利润效益也是一个很关键的衡量因素。我国2003年投产的产能占目前产能的17%,由于使用年限较长,经济效益相对新装置落后,未来生产空间将面临进一步提升,只有顺应市场、不断开发高附加值的尖端精品才能在市场中占有优势。 


关键词:聚乙烯装置