近日,洛阳石化积极开展PTA装置优化攻关,通过废水回用、精制单元间歇循环等两项举措,使PTA装置每月少产生25吨固体废物——水捞料,同时节电17万千瓦时,节约除盐水1万吨,合计增效约十万元,实现环保效益和经济效益双赢。
洛阳石化PTA装置在生产过程中会产生部分含有对苯二甲酸、对羧基苯甲酸等的废水,其固含量为0.3%左右。该废水送往污水处理场,先后经过絮凝、酸沉、软管泵输送、装袋沥水等步骤,形成固体废物——水捞料,其主要成分为粗对苯二甲酸。
该PTA装置年产水捞料约1500吨,不仅造成效益流失,还增加了下游对固体废物粗对苯二甲酸的处置压力。洛阳石化认真践行绿色发展理念,牢固树立问题导向,采取优先内部综合利用的思路,通过装置工艺流程优化,提高资源化利用效率,实现装置节能减排。
按照攻关方案,洛阳石化实施PTA装置用水网络优化,减少废水排放量。通过将真空分液罐外排水作为干燥机斜管喷淋用水、尾气洗涤器废水作为压力过滤机打浆水,停用母液冷却罐气相线喷淋用除盐水等措施,减少除盐水用量10t/h,减少废水外排量10t/h,每月可少产生水捞料15吨。
同时,从4月份开始,利用PTA装置中间料仓缓冲的时间差,对精制单元每月实施2轮间歇循环,每轮为期9天。其中2天为全物料循环,其间停用产生废水量最大的压滤机,精制单元不出产品,待中间料仓料位涨至高限时,再正常生产7天,将中间料仓料位拉空。如此间隙循环,每轮次可节约除盐水1600吨,节电8.5万千瓦时,少产生水捞料5吨。
“下一步,我们将继续巩固用水网络优化和精制间歇循环成果,同时对装置用电、用汽进行持续优化攻关,进一步降低装置能耗,推动清洁绿色生产。”芳烃部PTA区域工艺工程师陈兴伟说。